获奖+3!小建议,大作用
发布时间: 2022-11-18
近日,上汽集团发布了《关于表彰2021年上汽合理化建议优秀企业和项目的决定》,公司基于连杆机构应用的电&气双控双胎拾取方案、自主研发清洗机翻转下料装置、基于工业物联网和智能预警的设备健康管理平台等3个项目获奖。
1.基于连杆机构应用的电&气双控双胎拾取方案
改善前:
青岛总装车间A线轮胎输送链正式上线运行,在生产线速提升到45JPH时,人工搬运效率较低,造成轮胎输送准时率不足90%,单台车需要5个轮胎,平均16秒需搬运一个轮胎上线。实际人工搬运上线周期为45秒,为此配备3个人进行搬运,存在较大浪费。
改善措施:
合理化团队深入现场,深入现场工位进行场景分析、人员操作分析,秉承“消除浪费” 理念,采用“二合一”拾取创新思维,自主搭建简易自动化设备运行。通过连杆机构,将气缸垂直运动转化为托架伸缩运动,通过直线滑轨、连杆调节,实现4种车型,7种轮胎的兼容,最终实现人员优化、消除重体力岗位、减少物料库存。
改善后:
改项目在原轮胎输送链的上料端,针对性的开发基于连杆机构应的电&气双控双胎拾取机构统,利用该机构可以实现机械辅助方式,代替人工搬运零件,改善人机工程。并且提高了工作效率,保证了质量和安全。
项目效益:
投入成本仅7000元,实现工作效率提升50%,节约项目改造成本183.6万元。

2.自主研发清洗机翻转下料装置
改善前:
青岛发动机原下料装置已满负荷运转11年多,故障频发,平均每月停线450分钟以上,同时原装置完成回转、抬升、翻转和水平输送,共需9个驱动装置和配套传动和执行装置,结构冗余复杂,给故障提供了载体,且每月能耗1144kw·h。
改善措施:
团队成员全面2C,根据缸体自身特性,自主设计夹具夹紧结构,利用TRIZ创新理论中的《裁剪法》和《功能分析》,借鉴大摆锤原理,设计齿轮驱动式旋转摆臂。在使用双导向气缸作业环境下,可根据气缸的行程自由设计锁紧机构的锁紧块的长度,依靠弹簧自动锁紧住伸出的气缸。
改善效果:
改装置基于简单化结构设计,投入成本仅1.6万元,可以快速进行维修,经3个月时间试验,每月停机时间为50分钟以内,效率提升89%。节约非周期性停线成本11600元/年,降低能耗6417元/年,节约项目改造成本10.64万元。该项目还同步获得青岛分分公司第三季度《创新项目一等奖》、发动机工厂《优秀创新改善》和广西汽车行业技术创新优秀成果《三等奖》。

3.基于工业物联网和智能预警的设备健康管理平台
改善前:
发动机工厂设备复杂且自动化程度高,维修人员处理设备质量、故障等异常停机占其日常工作的30%左右。主要问题如下:
1、海量数据分散且未有效利用,存在较严重的数据浪费;
2、现场应用国内外系统多,暂无某科技公司具备集成能力;
3、设备故障未能及时预测,故障致更换备件损失年约2830万元。
改善措施:
为了提高数据利用率,掌握产品、设备状态,及时高效的介入干预控制,团队自主开设备健康管理平台,以此来提升质量控制、设备、刀具管控效率,在完成智能化、数字化、网联化进化的同时,达到降本增效的目的。
改善后:
该平台打破通讯孤岛,实现现场设备运行信息的编程采集并传入工厂网络,通过系统搭建,使用Python、Web、MySQL等软件将网联数据进行过滤、存储、智能分析,预测产品质量、设备、刀具健康状态,实现实时展现功能,通过系统预警及时发送至相关人员手机微信,及时拉动检查及异常排除,有效提升了运行效率。
项目效益:
获软件著作权1项,申请专利18项,获得证书9项,发表论文5篇,共节约经济效益358.8万/年。

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(图文来源:上汽通用五菱工会)

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