您所在的位置: 需求库 技术需求 提高锅炉脱硫脱硝氨水制备系统精细化控制和安全性

提高锅炉脱硫脱硝氨水制备系统精细化控制和安全性

发布时间: 2023-09-13
截止日期:2023-09-13

价格 双方协商

地区: 浙江省 宁波市 北仑区

需求方: 宁波***中心

行业领域

新材料技术

需求背景

1)水煤浆锅炉长期在中低负荷下运行,浆的硫含量也较设计低,导致超级吸氨器的制备氨水能力远超过脱硫脱硝氨水消耗量,在日常连续制备过程中,液氨进口调阀长期在1%以内的开度运行,流量波动大,DCS无法投入自控,而且手动调节也困难。而稀释的除盐水阀原设计是手阀,现场调节不能看到直观流量反馈,调节精度也比较差,导致制备氨水浓度变化大,且无法全部远程托管。

2)水煤浆锅炉氨水槽的顶部原设计有--个密封罐在制备氨水过程中吸收罐内溢出的氨气,当密封罐内溶液稀释达到饱和后需要补新鲜水置换,由于罐内浓度无实时检测,附近无泄漏检测仪,岗位人员不在现场时无法及时发现氨气泄漏进行补水稀释,氨气直接排空,造成现场环境污染。

3)水煤浆锅炉氨水槽供脱硫脱硝公共使用,为监测超级吸氨器正常制备氨水,目前采用每班两次手工分析氨水槽的氨水比重,然后换算得出浓度,手工取样排放时有-些氨气会冒出,少量氨气对呼吸道和眼睛刺激性较大,员工时常反映,而且手工取样的误差大,往往不能及时发现浓度偏差。

需解决的主要技术难题

1)将液氨调节阀更换阀座和阀芯或整体更换,除盐水调阀由手阀更换为气动调阀。整改后将除盐水调阀纳入DCS氨水制备的整体程控。

2)将密封罐排气管接至附近去事故吸收罐的管道二次吸收,事故吸收罐旁有泄漏检测仪,可以DCS实时监控,并仍保持定期对事故吸收罐和密封罐补水置换。

3)在脱硫氨水泵出口回流增加一台氨水密度计,在线监测氨水浓度实时传到DCS显示供操作人员监控。

期望实现的主要技术目标

1)相关阀门改进后,日常运行中维持30%以上开度,便于精细化和稳定调节;

2)氨水槽在制备氨水过程中溢出的氨气全部回收至事故吸收罐,现场无氨气直接排放,提升环保和职业卫生,也更安全;

3)氨水浓度监测取样由手动改为自动,全密闭取样,无氨气溢出,提升环保和职业卫生,也更安全。

需求解析

解析单位:浙江省宁波市 解析时间:2023-09-19

干宁

宁波大学

教授

综合评价

该研发通过在烟气管道上设置脱硫单元,以向炭黑尾气锅炉烟气管道内输送脱硫剂,进而对烟气管道内的烟气进行脱硫;在炭黑尾气锅炉烟气管道内设置脱硝单元,以对经过脱硫后的烟气进行脱硝;在烟气管道内设置除尘单元,以对经过脱硝后的烟气进行除尘,通过在沿管道内依次的对烟气进行脱硫、脱硝和除尘操作,不仅能够有效地降低炭黑尾气锅炉燃烧生成的烟气的脱硫、脱硝和除尘效率,还能够有效地降低烟气中的污染物。
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