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海天(四一厂)长霖吹瓶连线

发布时间: 2019-05-08

来源: 科创中国_资源共享平台

基本信息

合作方式:
成果类型: 新技术
行业领域:
数字创意产业
成果介绍
海天(四一厂)长霖吹瓶连线项目的建设,采用的中空塑料成型技术,产品质量检测技术、控制系统技术等相关技术均达到国际先进水平。项目的创新性:(1) 产能增加:由原来一条生产线生产PET瓶个数6W/天增至24W/天。产能的翻倍增加,给企业带来了巨大的经济收益,使企业能够有更多的研发经费投入来改进现有生产技术与生产设备,提高的企业在国内外同行业中的竞争力。A、本吹瓶生产线的吹瓶机采用法国Sidel公司生产制造的旋转式吹瓶机,生产模头数量为20模,每个模头生产速度1200PCS/H,总生产速度高达24000PCS/H,比目前企业的生产速度大大提升。B、本吹瓶生产线的吹瓶模具采用法国Sidel公司生产制造的吹瓶模具,模具材质使用航空级铝材制作,吸热、散热速度快。能保障节约生产周期,达成高速生产的任务。C、本吹瓶生产线前期的把手瓶把手固定位为风冷冷却成型,风冷时间为4S,现技术创新后,把手位不需冷却,直接吹制成型,以缩短成型周期,提高产能。(2) 人工减少:原来一条生产线需要操作工人14人,现在仅需要3个人,而且每个工人劳动强度也得到减少。随着广东省多次调薪政策的出台,人工成本对很多企业运营造成了很大的困恼,项目的建设是申报单位人工得到了大幅度精简,减少了企业的运营成本。 本吹瓶生产线采用自动化生产设备,生产过程按设定好的程序准确无误差运行,操作工人可以由原来14人减少为仅需3人,1人负责供料,1人负责调机,1人负责产品质量检测。(3) 能耗降低:项目建设的一条生产线能够实现有效降低能耗约15%。企业实施节能改进,不仅可以降低能耗成本,而且有助于缓解政府能源供应和建设压力,具有巨大的现实意义。本吹瓶生产线采用的瓶胚加热炉,使用10层红外线加热灯管与10层穿透光灯管,保障高速吹瓶时的瓶胚温度稳定性,并有效降低能耗约15%。(4) 稳定性提高:项目采用恒温空调车间,减少了瓶子成型不良率(以前不良率5%,现在仅为0.1%);不良率的减低,减少浪费,大大降低了企业的生产成本。(5) 成本降低:因本项目的吹瓶连线是在海天内部建设,所以无需PET瓶的运输跟包装费用,同时也降低了海天集团内部工人工作量及人工成本。 (6)清洁生产:吹风通道在二侧面,风管内部不需任何风力导向装置。使得吹风口简洁,便于清理,且可靠稳定。吹风口和风管底板是风管的最重要部位,在整个制作和组装过程中受到严格的控制。(7)初效滤器的过滤效率可达80%以上:本吹瓶生产线采用3kw 2p碳钢风机离心通风机,风机电机采用西门子品牌电机。电压等级380v,转速2900转/分钟(50Hz),输送风压6001300帕,额定风量25002800m3/小时,风机间距1012米左右,风量大小可变频调节(变频器调速)。初效滤器(G4级别):按照ASHRAE(美国采暖, 制冷与空调工程师学会)的重力测定方式,对于5微米的粒子过滤效率可达80%以上;
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