自动内磨机
发布时间: 2021-10-27
来源: 试点城市(园区)
基本信息
内磨机是球墨铸铁管修磨设备,将铸管内壁打磨圆滑,避免损坏密封圈。扩容改造前原内磨机存在以下问题:
1、无法精准定位,需要人工干预停车位置,操作复杂,自动化程度低。
2、规格变化以后,磨头装置无法对小规格铸管打磨。
一、解决思路
1、设备需要满足的动作及设备使用要求
1)满足X轴移动及定位
2)满足Y轴升降
3)满足磨头装置随铸管外形调整高度
4)提升自动化水平,满足全规格生产
2、设计思路
1)采用机械手模式:
优点:自动化程度高、定位精准、速度快,操作人员干预情况较少,劳动强度低。
缺点:投资高(约50万元);自主性差(关键部件需要进口);维护困难(需要专业人员);不能满足工作条件(打磨压力不够);机器人的运行轨迹需要经常调整,对操作人员操作技能及专业知识要求高,以现有的操作工操作技能及指示结构,无法满足使用要求;不能满足工作条件(打磨压力不够);工作环境要求高。
2)设备结构形式不变,采用电器伺服或液压比例驱动X、Y轴动作
A、液压比例驱动:
存在问题:X轴驱动由液压缸推动,需要增加液压比例控制系统,没有缓冲性能。
B、电器伺服驱动:能够精准定位。
经小组讨论,最终确定采用电器伺服驱动方式,实现X轴向移动,Y轴升降采用电动升降机确定磨头升降高度,采用气动比例阀+气囊方式实现压力自动控制。
一、持续改进
1、设备投入使用后发现,行走电机频繁跳闸,使用三个月后损坏,分析原因为:当移动小车运行至打磨位置时,虽然伺服电机速度设定非常小,但是由与伺服电机类似于机械结构卡死,所以经常出现由于电流过大造成的编码器位置校验错误。因此在伺服控制器内激活伺服挡块运行程序段,改进后当移动车运行打磨位置时,由于转矩极速增大至100%,此时伺服挡块运行程序段激活,移动车按照设定的运行程序段参数运行。避免了因机械结构卡涩等情况造成的故障。
2、砂轮磨损严重,频繁更换砂轮影响生产节奏,开始使用的是树脂砂轮,因铸管尺寸变小,将砂轮变为直径DN100的小砂轮,磨损非常快。后经过讨论,使用金刚石砂轮,寿命由3小时提高到48小时。